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压缩机在这个行业的节能效果太棒了国外专家都
模塑和吹塑塑料应用
该工厂每周5天,三班制地生产模制和吹塑塑料部件。生产和维护有时会在周末进行,需要空气压缩机以24×7的频率运行,因此通常的做法是使压缩空气系统始终处于加压状态。该系统由三台定频螺杆压缩机组成,一台功率为150匹,其它两台为125匹,每台均由自身压缩机控制器控制。该系统还配备了冷冻式空气干燥机。流量曲线基本稳定,但偶尔也会因生产负荷起伏而变化很大。
压缩空气系统的初步评估
应当地能源公司要求,该企业对系统进行了节能评估,用数据记录仪测试689.5KPa的系统,显示由于压缩机的进气调节,导致该压缩空气系统运行效率低下。在进气调节控制中,进气阀控制压缩机的进气,从而响应系统压力变化而调节压缩机的供气量。如图1所示,随着系统压力的升高时,压缩机进气阀开度减小,使压缩机的电流也随之减少,但其它几台125匹功率的压缩机的电流则随系统压力升高而升高,在压力降低时降低。这说明功率小的这几台压缩机没有调节,而处于最大容量,进气阀处于完全打开状态。
在图表的中心,对应于一个周末,随着压力的升高,125匹压缩机的电流开始下降。这是进气阀在低负载下关闭的信号,也是最坏的情况,两个调节压缩机分担负载。图2是这种类型压缩机的进气阀处于完全关闭位置的照片。此外,现场发现,第三台压缩机的电流要低得多。该压缩机在配置文件的前三分之一处空载运行,并且已部分手动关闭,可以看到即使电动机未运行,该装置仍在消耗电流。这是由于安装的功率因数校正电容器在通电时消耗电流(而不是功率)。
像这样的配置在基于电流(当时未安装流量计)估算流量方面存在着问题,因为电流的降低可能意味着两种不同的情况,即压降时满负荷或调节压缩机在部分载荷下运行。在这种情况下,必须谨慎模拟流量曲线,以便可以准确计算估计的节省量。
系统评估员发现,每年的能耗为274万千瓦时,按每千瓦时10美分的成本,每年相当于267,000美元,同时产量约38.92m3/min。该能耗约占设施总电力消耗的10%。计算得出的系统比功率为8.036kW/m3·min-1,该数值与相同大小的空气压缩系统处于同等量级。该能源公司计算出,通过对工厂采取各种节能措施,可以节省约35%的成本,而且节省的成本可以用来承担实行这些节能措施的费用。
变频压缩机的集中控制能源公司的第一个建议是控制压缩机。调节是在部分负载下运行压缩机的最差方法之一,而改善措施包括三项保护措施。首先是将一台较旧的压缩机升级为效率更高的两级变频压缩机。这有可能更新空气压缩生产系统,提供更高的效率,并提供出色的部分负荷调节能力以适应变工况。能源公司建议使用压缩机变频器,以对其余的基本压缩机(包括其余的150匹和125匹)进行良好的控制。同时,增加了一个大型储罐,其大小为7.57m3,使得控制压缩机变得更容易。
所选的控制器具有节能模式,能够根据系统负载选择合适尺寸的压缩机运行,变频压缩机在部分负载的时候,控制器始终会保持这种能效模式。控制器监测空气干燥器出口的压力,并控制由干燥器和过滤器压差引起的典型压降。控制器以这种方式连接到主控压缩机,以便在设备运行时强制它们达到满负荷。相反,如果不需要压缩机,则设备将通过其自身的自动启动控件卸载并关闭压缩机。实际加载验证显示该控制方法非常有效,主控压缩机在整个最终配置中的空载运行时间仅为1%。
应对空气压缩干燥器和过滤器的人工需求能源公司建议对系统进行其它更改。空气干燥器为非循环装置,始终消耗约8kW的电量,即使关闭相关的空气压缩机,这也几乎是满额定功率。能源公司建议购买一台新的热质干燥器,该干燥器的尺寸适用于所有压缩机,以与压缩空气生产中的湿气负荷成比例地降低功率。图4显示了其控制跟踪节能情况。与类似规模的非循环设备相比,总体节省了78%。
通过安装平均压降约为3.45KPa的除雾式主过滤器可解尽?4.48KPa的过滤器压力损失。在过滤器,干燥机和压缩机上安装了无空气的排水口,以减少压缩空气的损失。
文章来源:《节能与环保》 网址: http://www.jnbjb.cn/zonghexinwen/2020/0809/666.html